ZT-X直流uA档的改进探讨
漂亮的小X表,也难免有点小瑕疵,因此总想让它更完美点,所以就发了个帖子,将其偶尔漏出的小尾巴,给割掉了。现在就说说整个修正过程。但不提倡他人效仿,以免造成不必要的损失,本人只是玩玩,一旦你玩坏了可别怪我奥。前面帖子已经说了,产生178uA电流的原因,即控制Q5栅极信号流经R32造成的(检流电阻相对较小暂且忽略)。那么可否让其小一点,如小于0.1uA。表的最小量程99.99uA,精度0.8%,0.1uA已小于它的精度值。答案是可以的,因为大家都知道,场管是压控元件,只要给它一个大于阈值的开启电压,它就导通。经试验,Q5栅极电压大于0.51V即可导通。以此将R32改成10MΩ,并在插座处又串了个20MΩ的新加电阻,即总阻值30MΩ。这样流经检流回路的电流只有0.06uA,由控制信号产生的干扰就完全可以忽略了。而Q5栅极又有0.6V的电压,可以可靠的导通。并且调零时可以进一步补偿,使其误差更小。下面看看仿真图,图中的电阻本人实际也是这么做的,使用良好。如果你担心不触发,可将插座处新加的电阻改为10MΩ,这样检流回路的电流也只有0.09uA,且栅极电压提到了0.9V。如果你担心误触发,那你把R32改为5MΩ,插座处的新加电阻用10MΩ,但检流回路电流有0.12uA,也可以接受。总之与178uA有天仰之别。上一次你不是说把R32改成20MΩ就行了吗,怎么现在又新加了个电阻。这来源于坛友说的安全考虑。第一、把R32改为10MΩ,比20MΩ更易拉低栅极的干扰电压。第二、分出的10MΩ(我用的是20MΩ,我不怕插座污染误触发,大不了擦擦)在插座处,可以预防保险丝烧掉和插座处脱焊,高压直接通过控制片进入机内的Q5栅极,造成损坏。另外在插座处加电阻割断PCB板时,注意该板背面也有连线,需同时割断。其实我觉得A档插座控制片更应该接电阻限流,因为它测强电大电流的机会更多(待那天改改)。线路硬件改造完后,接下来就是软件了。因为你改了硬件,原来电路中的178uA没了,所以你开机后,插入uA孔表笔,切换到uA档,此时显示的是原机内补偿的178uA电流值。这时需要你改24C08中的数据了,不管是在机上还是焊下来,只要能操作就行。首先把地址C5中的数据改成FF,然后调地址C4中数据,使其表的底数显示零即可。这时你再短路表笔就不会有178的数了,只有0.0几而已。自此全面改正过程结束。既然软件也改了,不妨找个500uA左右的标准电流,一块校一下,地址应该是2A。不过这个应在电压调校完再调电流,不然调电压时会影响到电流。现在可以了吧,快杀鸡吧,我怕溅到血……
前排顶大神 感谢造福坛友。问下用什么编程器,是拆芯片还是在机器上读写。 糊涂周 发表于 2018-6-2 11:28
感谢造福坛友。问下用什么编程器,是拆芯片还是在机器上读写。
没有编程器:L
用51单片机读的,费事。
拆下来了,单片机电压太高,5V。不敢冒险。 :L:L
虽然看不懂,不过好厉害的样子
:D 总之大神出品,先点赞就是了 厂家做可以把稳定考虑的更大些,如R32选1MΩ,插座电阻选2MΩ,这样底数也仅0.6uA,也在最小量程99.99uA的满量程误差0.8%以内,而且还可以补偿0.6uA。2MΩ的电阻作为安全隔离也足够。 解决方法很好,厂家也只是简单粗爆处理一下而已,怪不得中兴会芯痛。 支持楼主成果分享!
谢谢了!
我就不搞了(我重不用电流档,只用毫伏档),我只调高电容档底数和自动关机10分钟。 楼主这个178低数,能否通过表的面板按钮调整(通过组合键开机进入调试模式)。
感觉厂家不是调24C08的,没有工艺调整连接口。我俩的表C4C5数据不同,厂家不大可能反复直接调24C08。
我返厂时,请厂家重写24C08数据时,请他顺便把电容档开路低数加25个字。厂家说太麻烦了。
应该厂家只是在24C08里写入相同的初始值,其它调整都是在面板上搞定
不知是否对? 之前拆fluke289的时候,发现里边表笔孔检测用的是光电方式,当时以为是fluke工程师为了显摆自己的表高大上设计上的。现在回头看,采用光电方式可以将干扰完全排除掉,是非常理想的表笔孔检测方式。
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